一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網(wǎng)絡通訊技術,實現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業(yè)的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現(xiàn)現(xiàn)場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統(tǒng)運行方便靈活。
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)是功能齊全,整體水平固定污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)。主要由以下幾個子系統(tǒng)組成:
1、固態(tài)顆粒物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng),采用激光后散射單點監(jiān)測。
2、氣態(tài)污染物連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數(shù)連續(xù)監(jiān)測子系統(tǒng)
4、數(shù)據(jù)處理與遠程通訊系統(tǒng)發(fā)電廠CEMS是什么免費安裝磚窯廠
二、技術說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;
◢ O2采用電化學氧電池;發(fā)電廠CEMS是什么免費安裝磚窯廠
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優(yōu)點;
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優(yōu)點;
◢ 本分析儀整機結(jié)構(gòu)緊湊,方便運輸和安裝。
◢ 系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)采集率≥90%,系統(tǒng)提供的檢測數(shù)據(jù)資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數(shù)據(jù)功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數(shù),系統(tǒng)除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態(tài)污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統(tǒng)能夠真正實現(xiàn)無人職守運行,系統(tǒng)具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統(tǒng)故障、分析儀器故障等。
在空氣預熱器出口和電除塵器之間的煙道中增設低低溫省煤器,將煙溫深度降低至約90℃,其水側(cè)通常與回熱系統(tǒng)中的某級(或某幾級)低壓加熱器并聯(lián)連接,回收的余熱用于加熱部分凝結(jié)水,以排擠對應的抽汽,增加機組做功功率。相對低低溫煙氣單級回熱利用,如低低溫省煤器并聯(lián)于幾級回熱加熱器,則稱之為低低溫煙氣多級回熱利用。自x一l級加熱器出口引出凝結(jié)水進入低低溫省煤器加熱,吸收煙氣余熱熱負荷后,回到m級加熱器人口的主凝結(jié)水管道,此過程中,排擠了x~m級加熱器的抽汽。以低低溫煙氣末級回熱利用熵產(chǎn)分析為基礎,對其多級級回熱利用系統(tǒng)進行熵產(chǎn)分析?;谏鲜隽鞒?,于某垃圾焚燒電廠內(nèi)完成了示范項目的建設與調(diào)試,并開展了工業(yè)化實驗分析。
2.1 實驗案例一
除塵后的低溫煙氣條件:溫度150℃,含塵量約2g/Nm3,流量約92,881Nm3/h,含水率31%。除塵后的低溫煙氣1呈U形流過整套系統(tǒng)。在入口側(cè),煙氣1首先經(jīng)熱管2降溫后回收部分顯熱,溫度降低至120℃,之后進入列管冷凝器3的殼程將煙溫降至露點溫度以下,約34℃。管程內(nèi)的常溫冷卻水5被相應加熱并獲得熱水6。在該過程中,余熱回收總量可達13MW,煙氣冷凝液4則由設備底部排出。在出口側(cè),低溫煙氣經(jīng)熱管2回收入口側(cè)煙氣1顯熱后溫度重新升高,達到80℃,后經(jīng)煙囪順利排出。采用上述方法回收所得余熱每小時可將300t水由20℃加熱至60℃,該熱水可作為鍋爐給水循環(huán)利用或周邊居民生活供熱。
2.2 實驗案例二
低低溫煙氣余熱利用水側(cè)系統(tǒng)。為防止嚴重的低溫腐蝕,系統(tǒng)設置了回水再循環(huán)管路,6#低加進口的凝結(jié)水與再循環(huán)回水混合至70℃,進入低低溫省煤器被加熱至109.5℃,回到6#低加進口的凝結(jié)水主管路。應用低低溫煙氣余熱利用系統(tǒng)降低排煙溫度48℃,回收煙氣單位熱負荷69.33kJ/kg,熵產(chǎn)法計算蒸汽做功能力增加了7.66 kJ/kg,標準煤耗率降低2.15g(kw•h),全廠效率相對提高0.66%。按照計算結(jié)果,低低溫省煤器回收熱量的做功能力損失分布,表明總做功能力損失包含了煙氣余熱輸入損失、加熱器損失、汽輪機流動損失和凝汽器放熱損失等4項,分別占總損失的份額分別為85.23%、5.94%、3.96%和4.87%。
隨著燃氣輪機的快速發(fā)展及其裝機總量的不斷提升,燃氣輪機NOx排放控制技術受到越來越廣泛的關注。匯總分析了國內(nèi)外NOx排放標準以及主要的NOx控制技術。選擇性催化還原(SCR)技術是應用廣泛的尾部煙氣脫硝技術,但因燃氣輪機的煙氣NOx含量低且氧含量高,余熱鍋爐空間結(jié)構(gòu)狹窄等特點,傳統(tǒng)SCR催化劑難以直接應用。詳細介紹了燃氣機組SCR脫硝催化劑應用現(xiàn)狀和國內(nèi)外相關研究進展,研究發(fā)現(xiàn)低溫活性和抗水性是燃機脫硝催化劑的重要研究方向。